RH 真空爐是出產超低(dī)碳鋼的(de)關鍵設備(bèi),對改進產品(pǐn)結構、晉升產品層次起著至關重要的作用。宏發(fā)煉鋼廠轉爐二車間兩座180t RH 真(zhēn)空爐是由西(xī)門子奧鋼聯SIEMENS- VAI 公司(sī)總體設計,在熱調試三個月後就進行超低碳(tàn)鋼的大批量出產,在出產的進程中,無論是設備參數仍是實(shí)習操作都露出出了疑問,尤其是在鍛煉超低碳鋼(gāng)真空脫碳進程噴濺致使的一些疑問嚴峻製約出產。比方,噴濺的渣鋼將(jiāng)服裝設計學校攝像孔粘死,操作(zuò)人員看不到(dào)真空槽內冶金反(fǎn)響,頂槍孔粘渣鋼使(shǐ)頂槍升降受阻,難以進行吹氧(yǎng)作業,槍頭積渣致(zhì)使氧槍焚(fén)燒艱難,熱彎管內積累渣鋼多影響抽氣功用和脫碳作用,致使熱彎管替換(huàn)頻頻。依(yī)據上述情況(kuàng),具體地剖析了脫碳進程噴(pēn)濺的機理,聯係出產實習,提出了相應的操控措施(shī),處置了真空爐脫碳進程(chéng)中噴濺的技能難題。
1、180t RH 真空爐設備首要技能參數
宏發煉鋼廠轉爐二車間(jiān)的RH 真(zhēn)空(kōng)爐是2010 年2 月份投產的,每套真空爐都有在線處置位和(hé)離線烘烤位,都選用頂槍烘烤,可以進行疾速替換(huàn)真空槽。真空體係選用的(de)是5 級蒸汽噴射泵體係,為進步真空段的抽氣才(cái)能和縮短抽(chōu)氣時刻,在4、5 級(jí)真空泵各並聯了1 台輔(fǔ)佐噴射泵以加強抽氣才能。首要功用有:脫氫、脫氮、脫碳、脫(tuō)氧、去掉攙雜、合金微調、升溫等。其首要(yào)技能參數見表1。
2、RH 真空脫碳的原理
在真空(kōng)處置脫碳進程中,真空室(shì)內存在三個反響(xiǎng)方位,即熔池外表、氬氣泡外表和熔池中。真空處置是以冶金反響熱力學和動力(lì)學為根(gēn)底。可理解為,熱力學表明化學反響結尾狀況的安穩含量(liàng)和可操控的精度;動力學表(biǎo)明完結化學反響進程(chéng)並構(gòu)成結尾服裝設計學校產品所需求的(de)時刻。從脫碳的(de)熱力學視點剖析,從鋼水中去碳、氧,真空條件下是以壓力對化學(xué)反響的影響為根底,當氣體壓力降低推(tuī)進化學反響([C]+ [O] → CO↑)的進行。從脫碳的動力(lì)學視點剖析,首要是(shì)研討多長時刻可以到達平衡值,即所需求的方針碳含量。
3、發生的作用
經過技術參數和操(cāo)作進程的優化,有用的操控了真空脫碳進程的噴濺,頂槍焚燒毛病(bìng)顯著削減,熱(rè)彎管替換頻率更(gèng)是大幅度降低,由本來的均勻運用280 次增加(jiā)到563 次(cì),進步了RH 爐(lú)的出產(chǎn)作業率。深脫碳時刻由本來的20 min 降到15 min,脫(tuō)碳完畢(bì)後的碳含量由本來的20 ppm 降到15 ppm 以內,結尾溫度命中率也得到大幅度進(jìn)步。別的,浸漬管的壽數由(yóu)本來(lái)的均勻60.9 次進步到87.5 次,底部槽壽數由本來(lái)的均勻172.4 次均勻進步到201.4 次,發生了顯著的經濟效益。
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